关键词:::布袋除尘器;管中管;实力输送
2.2干灰输送着力不够、、、管道磨损严重、、、堵管产生频仍。。
布袋除尘器设计引进美国ETS公司技术,,,充分利用原来的静电除尘器本体结构,,,灰斗、、、框架根基不变,,,烟气过滤选取外滤式长袋中压脉冲喷吹技术、、、可实此刻线清灰、、、离线检修。。整套布袋除尘器系统由3个子系统组成:::布袋除尘器本体、、、清灰系统、、、除尘器珍视系统(蕴含:::喷水降温系统、、、预喷涂系统)。。
预喷涂系统重要用于锅炉点火燃油时,,,为了预防油烟粘袋败坏滤袋,,,通过事先预涂灰的措施来对滤袋进行安全防护,,,通常情况下,,,锅炉低负荷稳燃时,,,烟气中已含粉尘,,,选取缓慢清灰,,,对滤袋不会造成中伤,,,不必要特殊的防护措施;为了预防锅炉烟气温度过高败坏虑袋,,,在锅炉烟气出口及除尘器进口前各装置3套温度传感器,,,检测并显示两处烟气温度,,,温度信号传送至PLC,,,并由PLC对温度值进行逻辑判断,,,当温度过高时自动开启喷水降温系统,,,高压水和高压空气在喷嘴内腔混合,,,以雾装状态喷出,,,在烟道内迅速蒸发,,,从而达到降低温度的主张,,,喷水量和空气量随温度变动的频率而自动变动。。
3.1.4除尘器重要设计参数
|
项 目 |
单元 |
数 据 |
|
处置烟气量 |
m3/h |
730000~760000 |
|
—入口温度 |
℃ |
正常运行125-165,,,短期190 |
|
—入口粉尘浓度 |
g/dNm3 |
40 |
|
出口粉尘浓度 |
mg/Nm3 |
≤30 |
|
设备运行阻力 |
Pa |
≤1500 |
|
—设计效能 |
% |
99.925 |
|
—保障效能 |
% |
≥99.925 |
|
—每台除尘器室数 |
个 |
2 |
|
—过滤面积 |
m2/台 |
12660 |
|
—过滤速度 |
m/min |
0.96~1.0
|
|
—滤袋材质 |
|
PPS+P84 |
|
—滤布纺织工艺 |
|
针刺毡 |
|
—滤袋规格 |
mm |
φ150x8000 |
|
—滤袋允许陆续使用温度 |
℃ |
≤180 |
|
—滤袋允许最高使用温度及年允许功夫 |
℃/h |
190/30 |
|
—滤袋允许破损率(30000小时) |
% |
5 |
|
--喷吹气源压力 |
MPa |
0.25-0.5 |
|
--气源品质 |
|
无油、、、无水、、、无尘压缩空气 |
|
--机械开阀功夫 |
sec |
0.1 |
|
--耗气量 |
m3/min |
21 |
3.1.5布袋除尘器的重要特点
1) 气流散布均匀,,,设备阻力低
入口选取原电除尘器的进气烟箱,,,并保留原有的气流均布多孔板,,,在三层均流板作用下均匀进风,,,使进风口流速缓慢的柔和的降低,,,为粉尘进入过滤式室做筹备,,,较灰斗进气的传统除尘器有更畅达的烟程,,,结构阻力低;在除尘器前部设置多叶形导流装置,,,多叶形导流装置通过推算机软件仿照调整进行设计,,,使除尘器内部烟气流场散布合理,,,使进入除尘器的烟气烟气低速向滤袋束周边周围扩散,,,最大限度降低了烟气的紊流,及对滤袋的冲刷、、、磨损,,,同时有效预防粉尘二次扬尘,,,实现烟气的二次分配和大颗粒粉尘的预脱除,,,削减滤袋负荷,,,耽搁滤袋使用寿命;除尘室内部空间大,,,烟气流速较低,,,利于大颗粒粉尘的预沉降,,,降低滤袋的粉尘负荷。。
2) 运行矫捷,,,检修方便
大净烟气室,,,检修、、、换袋方便。。当对某一除尘室必要检修守护时,,,只需关闭该室的进口烟道挡板门、、、提升阀,,,堵截烟气通道,,,含尘烟气被断绝。。检修人员打开该除尘室的检修门,,,净烟气室透风冷却后,,,人员即可进入室内对设备检修守护。。
3) 漏风率低
4) 抗磨抗高温滤料
滤料选取PPS+P84,,,拥有耐酸、、、耐磨和抗高温的特点。。
5) 新型的袋笼
袋笼选取承插式可拆装袋笼,,,袋笼坚实,,,并可延长,,,换袋、、、维修方便,,,袋笼长8米,,,分为上、、、下两节,,,相互间有单一的锁扣装置,,,拆卸、、、组装和运输都极度方便。。
6) 先进的节制模式
选取自动节制、、、节制室节制和当场节制三种方式,,,结合PID的调节模式,,,能够适应各类工况下在线清灰。。
3.2干灰输送
电厂原有灰斗下灰阀、、、三通、、、给料机、、、进料阀和部门斜槽、、、仓泵磨损严重,,,干灰刷新将下灰阀、、、三通、、、进料阀和给料机予以全数更换,,,仓泵、、、斜槽更换1套,,,并对其余2套予以更改,,,仓泵、、、斜槽透气管道仍利用原有管道。。进料阀选取国产圆顶阀,,,透气阀选取陶瓷双闸板闸阀。。输送管系统选取管中管密相实力输送系统。。
3.2.1干灰输送系统的安插与设备结构
锅炉尾部飞灰经布袋除尘器网络后均匀的散布在除尘器灰斗内,,,按其结构将其分为3组,,,每组4个灰斗,,,共12个灰斗,,,每组的4个灰斗通过空气斜槽集中并配1台2.5m3仓泵,,,共3台仓泵,,,3台仓泵通过1根管道串连输送至远处灰库,,,其安插如图一。。
3.2.2干灰输送设计重要参数
|
输送当量距离 |
450米 |
|
提升高度 |
25 |
|
设计着力 |
32.4 |
|
仓泵数量 |
3 |
|
仓泵容积 |
2.5 |
|
输送管道口径 |
φ168x6/φ194x6.5 |
|
输送气量 |
13.9 |
3.2.3干灰输送系统的运行
干灰输送系统通过PLC设定的法式自动节制,,,通过CRT监督操作,,,整个系统在法式节制下自动启动、、、运行和终场,,,无需人员过问。。系统重要分进料和输送两个部门,,,进料时进料阀和透气阀门开,,,通过功夫或料位计来节制装料的几多,,,输送时进气阀门和混灰气阀门开,,,并可凭据空气管道上压力变送器的设定值来调节灰管的输送压力。。
运行中,,,曾出现过在输送过程中强制关闭输送气源的情况,,,30分钟后重新给气,,,系统仍能自动运行的。。还出现过由于操作失误系统刚起头输送不久,,,强制停运系统,,,再将发送罐装满灰进行输送的情况,,,不需报答过问,,,系统仍可能正常运行。。
3.2.4管中管的重要特点
|
l |
利用领域 |
|
|
|
è |
受距离限度较其他系统小,,,出格适合于长距离输送 |
|
|
è |
受着力限度较其他系统小,,,出格适合于大着力 |
|
|
è |
可流化的物料,,,出格适合于磨损性的物料 |
|
l |
系统特点 |
|
|
|
è |
不必要再使用额外气源 |
|
|
è |
紊流输送 |
|
|
è |
形成料段最大 |
|
|
è |
输送速度低 |
|
|
è |
自行不变/调节系统 |
|
l |
利益 |
|
|
|
è |
由于输送速度低,,,因而磨损小 |
|
|
è |
能耗低 |
|
|
è |
低过滤面积 |
|
|
è |
耐磨件使用寿命长 |
|
|
è |
出现断电变乱后,,,能够在输送管中拥有物料情况下重新启动 |
|
|
è |
守护工作量小 |
4、、、系统运行中所出现的问题
4.1调试阶段发现除尘器甲、、、乙两侧压差值误差较大,,,甲侧为1000Pa时,,,乙侧仅为400Pa,,,经查抄发现为炉后风机门开度巨细不一样造成的。。
4.2运行7天后,,,因省煤器水管爆裂停炉后,,,打开人孔门在除尘器气室观察发现除尘器顶部、、、两壁及喷吹空气母管接口处锈蚀严重,,,分析原因重要是为了赶工期,,,顶部保温尚未做完就投运系统,,,造成大量水蒸气冷凝,,,其次压缩空气的后处置选择不当是造成母管接口锈蚀的重要原因。。
4.3第三组仓泵透气管堵管严重,,,通常运行24小时后透气管就齐全堵死。。分析原因重要由于透气管与斜槽透气管相连,,,斜槽透气管与烟道相连,,,而此管道斜度不够(30度),,,后把斜槽与仓泵透气管 引至电除尘灰斗,,,角度为90度,,,堵管问题得到解决。。